Commit 1da153c5a6711fd95f5d112adb9ac5fe4a41fb9d
receivedTue, 30. Jul 2024, 18:54:38 (by user sx)
Tue, 30 Jul 2024 16:54:38 +0000 (18:54 +0200)
authorManfred Steiner <sx@htl-kaindorf.at>
Tue, 30 Jul 2024 16:54:31 +0000 (18:54 +0200)
committerManfred Steiner <sx@htl-kaindorf.at>
Tue, 30 Jul 2024 16:54:31 +0000 (18:54 +0200)
kicad/dist/v1a/README.md

index 53ac721a1969d7f82797cb74926867973583451b..9bbfe3231f1e858844c4e6e158e15afe96f633f0 100644 (file)
@@ -75,6 +75,7 @@ ERC Fehler lassen sich auch durch neuerliches Einfügen des Symbolös nicht bese
 9) R45 (Encoder A): 10K -> 100R ??
 10) C7 und C8 entfernen (oder nicht bestücken)
 11) R72 (Gabelkoppler T-C): 1K -> 3K3
+12) R16 (Vorwiderstand LED Blau): 10R -> 560R
 
 ## Verbesserungen
 
@@ -82,15 +83,11 @@ ERC Fehler lassen sich auch durch neuerliches Einfügen des Symbolös nicht bese
 2) Zusätzlicher Jumper für Motor + mit 0.1R -> Strommessung Motor
 3) OPV U12 sehr klein (schlecht händisch lötbar). Entweder entfernen oder alternativ JLCP C693057 (SOIC-8) (nur 7V/µS Slew Rate statt 150V/µs)
 4) J5: TxD0 -> RTS, RxD0 -> CTS (eventuell wählbar via Lötjumper)
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-### Konzept
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-Keine
+5) PB7:4 via Levelshifter zu LCD (zB C168855), PB3:0 via Lötjumper (offen) zu LCD (LCD kann im 4-Bit Modus angesteuert werden)
+6) 7-Segment: PA6 statt PA0, Modbus nRE: PD4 statt PB0, Modbus DE: PD5 statt PB1 (Poti + 7-Seg + Modbus gleichzeitig)
 
 ### Schaltung
 
-Keine
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 | Reference      | Beschreibung                                               |
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