Commit 2d6bb02d11168026399720933b1a81b3047bcf25
receivedMon, 29. Jul 2024, 20:17:22 (by user sx)
Mon, 29 Jul 2024 18:17:22 +0000 (20:17 +0200)
authorManfred Steiner <sx@htl-kaindorf.at>
Mon, 29 Jul 2024 18:17:15 +0000 (20:17 +0200)
committerManfred Steiner <sx@htl-kaindorf.at>
Mon, 29 Jul 2024 18:17:15 +0000 (20:17 +0200)
kicad/dist/v1a/README.md

index 03f374bac5577bdfc20c2277527e2b1895b97b8e..53ac721a1969d7f82797cb74926867973583451b 100644 (file)
@@ -66,19 +66,22 @@ ERC Fehler lassen sich auch durch neuerliches Einfügen des Symbolös nicht bese
 
 1) Beschriftung J27 "..LCD/OE.." -> "..7-SEG/OE.."
 2) Beschriftung Motoranschluss, +/- vertauscht
-3) J6 /Modbus/RJ45) LEDs direkt an PB0 und PB1: PB0 -> J34.3, PB1 -> J35.3
-4) Fehlender Widerstand 3K3 an OPV: U12.1 -> 3K3 -> GND
-5) Größerer C an Versorgung Motortreiber IC U6: U6.2 -> 100 µF -> GND
-6) C7 und C8 (Encoder) entfernen
-7) R44 (Encoder B): 10K -> 10R ??
-8) R45 (Encoder A): 10K -> 100R ??
-9) R72 (Gabelkoppler T-C): 1K -> 3K3
+3) Footprint C19, X fehlt (da standadrdmäßig nicht bestückt)
+4) J6 /Modbus/RJ45) LEDs direkt an PB0 und PB1: PB0 -> J34.3, PB1 -> J35.3
+5) Fehlender Widerstand 3K3 an OPV: U12.1 -> 3K3 -> GND
+6) Größerer C an Versorgung Motortreiber IC U6: U6.2 -> 100 µF -> GND
+7) C7 und C8 (Encoder) entfernen
+8) R44 (Encoder B): 10K -> 10R ??
+9) R45 (Encoder A): 10K -> 100R ??
+10) C7 und C8 entfernen (oder nicht bestücken)
+11) R72 (Gabelkoppler T-C): 1K -> 3K3
 
 ## Verbesserungen
 
 1) J14 (Encoder Switch)  könnte entfallen
 2) Zusätzlicher Jumper für Motor + mit 0.1R -> Strommessung Motor
 3) OPV U12 sehr klein (schlecht händisch lötbar). Entweder entfernen oder alternativ JLCP C693057 (SOIC-8) (nur 7V/µS Slew Rate statt 150V/µs)
+4) J5: TxD0 -> RTS, RxD0 -> CTS (eventuell wählbar via Lötjumper)
 
 ### Konzept