From: Manfred Steiner Date: Tue, 30 Jul 2024 16:54:31 +0000 (+0200) Subject: kicad/dist/v1a/README.ms: Verbesserung/Fehler X-Git-Url: https://git.htl-mechatronik.at/public/?a=commitdiff_plain;h=1da153c5a6711fd95f5d112adb9ac5fe4a41fb9d;p=nano-x-base.git kicad/dist/v1a/README.ms: Verbesserung/Fehler --- diff --git a/kicad/dist/v1a/README.md b/kicad/dist/v1a/README.md index 53ac721..9bbfe32 100644 --- a/kicad/dist/v1a/README.md +++ b/kicad/dist/v1a/README.md @@ -75,6 +75,7 @@ ERC Fehler lassen sich auch durch neuerliches Einfügen des Symbolös nicht bese 9) R45 (Encoder A): 10K -> 100R ?? 10) C7 und C8 entfernen (oder nicht bestücken) 11) R72 (Gabelkoppler T-C): 1K -> 3K3 +12) R16 (Vorwiderstand LED Blau): 10R -> 560R ## Verbesserungen @@ -82,15 +83,11 @@ ERC Fehler lassen sich auch durch neuerliches Einfügen des Symbolös nicht bese 2) Zusätzlicher Jumper für Motor + mit 0.1R -> Strommessung Motor 3) OPV U12 sehr klein (schlecht händisch lötbar). Entweder entfernen oder alternativ JLCP C693057 (SOIC-8) (nur 7V/µS Slew Rate statt 150V/µs) 4) J5: TxD0 -> RTS, RxD0 -> CTS (eventuell wählbar via Lötjumper) - -### Konzept - -Keine +5) PB7:4 via Levelshifter zu LCD (zB C168855), PB3:0 via Lötjumper (offen) zu LCD (LCD kann im 4-Bit Modus angesteuert werden) +6) 7-Segment: PA6 statt PA0, Modbus nRE: PD4 statt PB0, Modbus DE: PD5 statt PB1 (Poti + 7-Seg + Modbus gleichzeitig) ### Schaltung -Keine - | Reference | Beschreibung | | -------------- | ---------------------------------------------------------- |